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钛设备防腐应避免滞流沉积造成垢下腐蚀
由于工艺操作不正常等原因会产生物料滞流沉积,造成垢下腐蚀促使钛设备失效。垢下腐蚀实际上也属缝隙腐蚀。有关钛缝隙腐蚀原因,已有行家专著立说,在此不再赘述。
[例1] SPC 乙醛装置催化剂再生器为衬胶衬砖的容器,但顶部出料口盖板原德国引进时采用T-0.2pd合金衬里,经7~8年使用后设备更新,因无法购到大直径的T-0. 2pd板、用TAz代用,在170 C含PdClz与CuCl的盐酸及乙醛溶液中,仅使用8个月发现腐蚀泄漏,经开罐检查,有大量沉积物堆积在钛板上,经光谱分析沉积物为铜与钯。说明该再生器工艺操作不稳定。原来介质中含有相当数量的Pd*与Cu2* ,氧化还原反应可不断循环,处于平衡,-旦pd*/Cu2*失控还原反应速率大于氧化反应速率,这样Pd*与Cu2*均相继由零价析出,在失去氧化性离子的还原性环境下,钛就遭到严重腐蚀,除了垢下发生腐蚀外,法兰密封面上也发生缝隙腐蚀。为防止这种腐蚀除稳定生产工艺严格控制Pd*/ Cu2*比例外,将盖板改为T- 0.3Mor0.8Ni合金衬里后情况得到根本改善。
[例2]大庆石 化乙醛装置蒸馏塔下段连接差压表的钛制引压管三通,由蒸汽伴热达135 C,介质为16%乙醛与少量巴豆醛,余为水蒸汽,经7个月使用,发现三通焊口与母材各有-处穿孔经检测其余部位完好,对穿孔处能谱分析含有a ~ ,吸氢量达1 460 X10-* ,金相分析发现大量针状氢化物,从而认为该引压管三通处于介质滞流部位因温度较高,巴豆醛发生聚合反应造成结垢,垢下a-浓缩,pH降低,发生加速腐蚀,同时阴极反应产生的H*被钛吸收致脆而开裂穿孔。为防止垢下腐蚀,需定时用硝酸清洗除垢,同时改为热水伴热,可减少钛管中水分蒸发避免巴豆醛聚合结垢同。
[例3]大安 盐厂真空制盐装置一效罐采用钛制列管式加热室,卤水温度115~135 C,运转1年发现泄漏。除部分由于酸洗除垢时使用铁器刮垢造成氢脆外,其它是由于在钛管中部结垢造成垢下腐蚀,以点蚀形式发展为穿孔,蚀孔附近氢含量>012%。